隨著我國城市電網(wǎng)的不斷發(fā)展及改造,供電可靠性已經(jīng)成為電網(wǎng)運行的重要指標(biāo)之一。據(jù)統(tǒng)計,2019年度北方某中大型城市(市區(qū))供電轄區(qū)內(nèi)共發(fā)生10kV配電線路故障停電203起,平均線路臨時恢復(fù)送電時間為114min,線路修復(fù)時間65h。在此背景下,在一些重要會議、重大節(jié)日、體育賽事等人員密集場合,需要在雙路市電供電的基礎(chǔ)上,增設(shè)柴油應(yīng)急發(fā)電車作為后備電源,故提升柴油發(fā)電機(jī)組起動成功率是一項重要研究內(nèi)容。
在我國北方地區(qū),冬季氣溫最低可達(dá)-20℃。在低溫下,由于柴油霧化性能較差、機(jī)組運行間隙變小、機(jī)油粘稠度變高、電瓶放電能力變差等原因,使得發(fā)動機(jī)起動困難甚至失效。尤其在部分需要與不間斷供電儲能車配合工作的、具備快速起動模塊的發(fā)電機(jī)組中,由于起動線路布置不合理,導(dǎo)致線路損耗較大,在冬季低溫時起動尤為困難。
本文主要對機(jī)組直流起動接線方式進(jìn)行研究,指出部分機(jī)型存在線路損耗過大的問題,提供改進(jìn)方案并驗證分析,為今后提升供電保障工作的可靠性提供了依據(jù)。
發(fā)電車采用卡特彼勒CAT3512B型柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)行改裝。機(jī)組額定發(fā)電容量為1000kVA,最大瞬時功率可至1200kVA,電起動方式,采用V列12缸四沖程發(fā)動機(jī),通過水冷進(jìn)行散熱。
該機(jī)組通常應(yīng)用于船舶或火車空調(diào)發(fā)電,具有性能成熟、排放較低、耐用性高以及擁有成本和運營成本均較低的優(yōu)勢。同時,機(jī)組控制盤可進(jìn)行遙控起動及機(jī)組狀態(tài)輸出,方便進(jìn)行遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)視及控制。圖1所示為該機(jī)組電氣接線簡圖。
圖1 柴油發(fā)電車電氣接線簡圖
在柴油發(fā)電機(jī)組與不間斷電源儲能機(jī)組進(jìn)行聯(lián)用時,機(jī)組需要長時間處于冷備用狀態(tài),并需要保證在收到起動信號后立即轉(zhuǎn)為運行,機(jī)組直流系統(tǒng)需要具備高可靠性,避免儲能機(jī)組因電量放光導(dǎo)致停機(jī)而造成重要用戶負(fù)荷停電。在機(jī)組起動失敗的原因分析中,電池故障占絕大多數(shù)(>90%),而發(fā)動機(jī)本體故障、控制系統(tǒng)處于手動狀態(tài)、控制系統(tǒng)故障等原因僅占10%以內(nèi)。
傳統(tǒng)的可靠性保障工作方式為通過每日試起動機(jī)組,并保持運行一段時間進(jìn)行電池充電,但其缺點為會產(chǎn)生一定噪聲并需要專人進(jìn)行維護(hù)。在部分發(fā)電車型號中,通過配置一臺增強(qiáng)型發(fā)電機(jī)快速起動模塊來解決該問題。
快速起動模塊其本質(zhì)為一臺AC-DC轉(zhuǎn)換器,可以通過從儲能機(jī)組輸出側(cè)吸收電能,并轉(zhuǎn)換為24V直流電供給起動機(jī)使用。一般在起動時,會在數(shù)s內(nèi)獲得約32kVA的功率,并提供最高1725A的冷起動低壓電流。由于模塊的電源轉(zhuǎn)換容量遠(yuǎn)大于電池,所以可在與儲能機(jī)組聯(lián)用時有效提升發(fā)動機(jī)一次性起動成功率。機(jī)組直流起動電路接線示意圖如圖2所示。
圖2 機(jī)組直流起動電路示意圖
圖2中,在柴油發(fā)電車單獨工作且合入QS3及QS4旋鈕開關(guān)后,起動電流從電池正極經(jīng)過快速起動模塊,去往起動機(jī)控制電路。在柴油機(jī)組與儲能機(jī)組聯(lián)用時,快速起動模塊交流側(cè)接入儲能機(jī)組交流輸出,直流側(cè)直接向起動機(jī)控制電路供電,與電瓶共同實現(xiàn)機(jī)組起動。
2.1 起動實驗數(shù)據(jù)分析
經(jīng)查實,1000kVA柴油發(fā)電機(jī)組起動機(jī)額定功率約為18kW。在環(huán)境溫度為◆9℃條件下,不經(jīng)機(jī)組預(yù)熱,直接進(jìn)行起動時,起動機(jī)工作電流及電壓見表1。
在實際測試過程中,能明顯感到機(jī)組起動無力,且無法一次性起動成功。電流峰值出現(xiàn)在起動機(jī)工作后約0.5s處,同時電壓達(dá)到谷值。起動5s后,系統(tǒng)保護(hù)停機(jī),電池電壓僅恢復(fù)至約22V,已經(jīng)開始出現(xiàn)明顯虧電跡象。機(jī)組靜置一段時間后再次試起動,依舊失效。由數(shù)據(jù)可看出,冬季低溫時起動機(jī)功率不滿足機(jī)組起動條件。
表1 改造前起動機(jī)工作電流及電壓
2.2 失效原因分析
經(jīng)分析,機(jī)組起動失效主要分為結(jié)構(gòu)原因及設(shè)計原因:
1)結(jié)構(gòu)原因主要在于,當(dāng)大功率柴油發(fā)電機(jī)組在低溫時,缸體機(jī)械間隙變小、機(jī)油粘稠度增大、柴油霧化效果差、電池放電能力下降,此時如起動,將需要相較于平時更大的起動功率。
2)設(shè)計原因主要在于,電池及起動線路布置不合理。該機(jī)型配備快速起動模塊,現(xiàn)有起動線路需從機(jī)組電瓶經(jīng)過開關(guān)引至尾部輔助倉,通過該模塊后,繞至機(jī)組另一端前側(cè)到達(dá)起動機(jī)。線路幾乎繞機(jī)組一周,總鋪設(shè)長度接近20m。
以線路截面面積為185mm2銅纜標(biāo)準(zhǔn)電阻值計算,當(dāng)起動電流為1000A時,線路壓降將超過2V,起動功率損失約為2kW,導(dǎo)致起動功率不足。同時,由于電瓶低溫持續(xù)放電,也將導(dǎo)致電量迅速耗盡并對使用壽命產(chǎn)生影響。
3.1 機(jī)械起動方式
當(dāng)作業(yè)環(huán)境溫度低于0℃時,可在部署工作前起用燃油水套加熱器,如圖3所示。
其工作原理:從機(jī)組燃油油箱抽取燃料后,在渦輪室進(jìn)行燃燒,通過水泵將冷卻液循環(huán)加熱。加熱器工作電源取自底盤直流系統(tǒng),電功率約為0.6kW,熱功率約為35kW,耗油量為3.85L/h。經(jīng)實際測試,在冬季氣溫為-15℃時,經(jīng)過2.5h加熱,即可將柴油發(fā)電機(jī)組水套溫度升至30℃以上,滿足起動溫度要求。
在車輛靜態(tài)條件下,加熱約4h后嘗試起動底盤發(fā)動機(jī),依舊具備足夠起動電量。如長時間不關(guān)閉加熱器,在檢測到水溫達(dá)到70℃時,將自動熄火停止加熱,只進(jìn)行冷卻液循環(huán),避免發(fā)生水溫過高的問題。
在起動柴油發(fā)電機(jī)組前,需檢查并將通向加熱器的旁路管道進(jìn)出閥關(guān)閉,以防止機(jī)組起動后冷卻液循環(huán)壓力較大,反流至加熱器內(nèi)部導(dǎo)致管路發(fā)生泄漏。此種起動方式耗時較長,難以在突發(fā)性供電保障場景下保證及時可靠發(fā)電。
圖3 燃油水套加熱器
當(dāng)遇到需緊急起動發(fā)電機(jī)的情況時,也可進(jìn)入機(jī)組房艙,摘除空氣濾清器,向兩組進(jìn)氣管道內(nèi)各噴射5s柴油機(jī)起動液后起動。其原理為通過乙醚等低閃點烷烴類氣體在缸內(nèi)爆燃而引燃柴油。
此種方式可不經(jīng)預(yù)熱,直接起動機(jī)組,但在機(jī)組熱機(jī)完成前無法重新安裝空濾,長時間工作易導(dǎo)致缸體受損。同時,起動液成分對人體有害,噴射過程可能影響人體健康。當(dāng)外部電源突發(fā)故障急需機(jī)組起動時,同樣需要數(shù)min的準(zhǔn)備時間。
3.2 電氣接線改進(jìn)方法
針對直流起動線路,提出以下4種改進(jìn)方案。
1)增加電纜截面積。通過在現(xiàn)有線路基礎(chǔ)上,從電池正極額外并聯(lián)一根截面積為185mm2銅纜,經(jīng)過開關(guān)、快速起動模塊至起動機(jī)。同時,將電池負(fù)極直接接至起動機(jī)負(fù)極,如圖4所示。
此種方法需考慮現(xiàn)有艙內(nèi)空間及穿線孔是否足以容納新電纜,同時對于線路損耗只能降低約一半,造價較高,工程量也較大。
2)在起動機(jī)處增設(shè)超級電容器,如圖5所示。在原有電路結(jié)構(gòu)不變的情況下,通過在起動機(jī)兩側(cè)增設(shè)一組開關(guān)及超級電容,在起動機(jī)組前先將電容充電,起動時即可由電容快速放電進(jìn)行輔助起動。當(dāng)選用2kA/500F的24V超級電容時,瞬間釋放功率約為15kW。
圖4 機(jī)組直流起動電路改進(jìn)方案一
圖5 機(jī)組直流起動電路改進(jìn)方案二
圖5中S1為電容充電開關(guān),在起動前合入以對C1進(jìn)行充電。該方案優(yōu)點是對機(jī)組平臺改動較小,容易實現(xiàn),且能有效提升起動成功率。其缺點為超級電容成本較高,且放電時間較短,在房艙惡劣工作環(huán)境下持續(xù)運行能力無法得到驗證。
3)將電瓶直接并聯(lián)于起動機(jī)。通過使用2根150mm2電纜通過開關(guān)后,直接就近連接于起動機(jī)兩端,如圖6所示。
圖6 機(jī)組直流起動電路改進(jìn)方案三
此方案可大大降低電瓶至起動機(jī)的線路長度,僅需4m線路即可。但由于電瓶線路不再經(jīng)過二極管VD1,當(dāng)柴油機(jī)組與儲能機(jī)組聯(lián)用、啟用快速起動模塊時,將導(dǎo)致模塊輸出不經(jīng)過充電機(jī)直接作用于電瓶兩端,產(chǎn)生沖擊電流,影響電池壽命及線路安全。
4)將快速起動模塊與電瓶起動線路隔離,如圖7所示。
圖7 機(jī)組直流起動電路改進(jìn)方案四
如圖7所示,從電瓶兩端并聯(lián)接出新線路,增設(shè)兩組開關(guān),并直接就近并聯(lián)于起動機(jī)。QS3與QS4為原有開關(guān),QS5及QS6為新設(shè)開關(guān)。在發(fā)電機(jī)組單獨使用時,僅合入QS5及QS6,即可通過較短的起動線路,實現(xiàn)與方案三相近的起動效果。
當(dāng)使用快速起動模塊時,斷開QS5及QS6,合入QS3及QS4即可由模塊進(jìn)行供電,并由VD1實現(xiàn)電瓶反充電保護(hù)。由于快速起動模塊輸出電流較大,故此時線路造成的損耗可忽略不計,機(jī)組依舊可保證一次起動成功。
3.3 改進(jìn)效果驗證
經(jīng)分析,最終采用方案四作為改進(jìn)方案。同時,通過將電瓶位置調(diào)整至與起動機(jī)同側(cè)等方式,進(jìn)一步縮短線路長度并降低起動線路損耗。改造后,冬季冷機(jī)起動時間縮短至約4s,夏季或熱機(jī)起動時間縮短至3s內(nèi),一次性起動成功率提升為100%。改造后,在環(huán)境溫度為-8℃時測試起動機(jī)電流及電壓,見表2。
經(jīng)實際測試,改造后機(jī)組于第3.5s時起動成功,起動損耗降至0.2kW,起動機(jī)工作時電壓提升至21~23V,已滿足機(jī)組冬季冷起動容量的要求。同時,由于起動時間縮短,在與不間斷電源儲能機(jī)組聯(lián)用時,同樣增加了放電時間裕度,提升了系統(tǒng)工作可靠性?,F(xiàn)場機(jī)組實際改造情況如圖8所示。
表2 改造后起動機(jī)工作電流及電壓
圖8 現(xiàn)場機(jī)組實際改造情況
本文討論了在使用柴油應(yīng)急發(fā)電車進(jìn)行后備保障過程中,幾種低溫環(huán)境下機(jī)組可靠起動的電氣起動改造方案。同時,在不具備改造條件時,也可通過機(jī)械應(yīng)急方式實現(xiàn)起動過程。合理的低溫起動措施,將有利于發(fā)動機(jī)的正常起動并延長發(fā)動機(jī)的使用壽命,發(fā)揮發(fā)電機(jī)組的最大性能。