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  • 頭條步進電動機在鋼管防腐留端處理中的應(yīng)用
    2021-08-29 作者:王世靜  |  來源:《電氣技術(shù)》  |  點擊率:
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    導(dǎo)語作者介紹了應(yīng)用步進電動機進行鋼管留端處理的新方法,使用S7-200PLC進行步進電動機控制的兩種方式,同時這種思路也可以為其他鋼管生產(chǎn)提供參考借鑒。

    作者介紹了應(yīng)用步進電動機進行鋼管留端處理的新方法,使用S7-200PLC進行步進電動機控制的兩種方式,同時這種思路也可以為其他鋼管生產(chǎn)提供參考借鑒。

    步進電動機在鋼管防腐留端處理中的應(yīng)用

     

    1.概述

    隨著自動化水平的不斷提高,越來越多的工業(yè)場合需要精確的位置控制。位置控制的精確性主要取決于步進驅(qū)動器和運動控制器的精度。高端的運動模塊可以對步進電動機系統(tǒng)進行非常復(fù)雜的運動控制。

    2.系統(tǒng)說明

    2.1 基本控制系統(tǒng)

    鋼管外防腐的最后一道工序留端處理環(huán)節(jié)的新要求中,要把鋼管兩端除去一定距離的聚乙烯層,但保留環(huán)氧粉末層。為達到要求,我們在兩個行進的小車上分別安裝刀頭用于剃除聚乙烯層,要求對小車和刀頭的行進位置進行判斷,以確定去除的長度和深度。使用PLC通過驅(qū)動器控制步進電動機,可以精確的控制小車及刀的位置,實現(xiàn)工藝要求。

    2.2 實現(xiàn)方式分析

    200PLC對步進電動機的控制可以通過兩種方法實現(xiàn)。

    (1)自帶高速輸出點控制步進電動機

    高速脈沖輸出功能即在PLC的指定輸出點上實現(xiàn)脈沖輸出(PTO)和脈寬調(diào)制(PWM)功能。S7-200PLC配有兩個PTO/PWM發(fā)處理器,它們可以產(chǎn)生一個高速脈沖串或者一個脈沖調(diào)制波形。一個發(fā)生器輸出點是Q0.0,另一個發(fā)生器輸出點是Q0.1。當Q0.0和Q0.1作為高速輸出點時,其普遍輸出點被禁用,而當不作為PTO/PWM發(fā)處理器時,Q0.0和Q0.1可作為普通輸出點使用。

    對于初學(xué)者,大多感覺利用PLC的高速輸出點對步進電動機進行控制比較麻煩,特別是控制字不容易理解。西門子S7-200PLC的編程軟件STEP7-MicroWIN中提供了位置控制向?qū)В梦恢孟驅(qū)?,能方便、簡單的編寫程序?/p>

    位置控制模塊向?qū)г谲浖鞑藛蔚摹肮ぞ摺薄拔恢每刂葡驅(qū)А弊硬藛沃屑せ睿趶棾龅慕缑嬷羞M行時間基準、電動機速度加速和減速時間、內(nèi)存地址等的設(shè)置。設(shè)置完成后會生成3個子程序,PTOx_CTRL、PTOx_RUN、PTOx_MAN。

    PTOx_CTRL:控制子程序,啟用和初始化與步進電動機或伺服電動機合用的PTO輸出,在程序中只使用一次,并且確定在每次掃描時得到執(zhí)行。始終用SM0.0作為EN的輸入。

    PTOx_RUN:運行輪廓子程序,命令PLC執(zhí)行存儲于配置/輪廓表的特定輪廓中的運動操作。開啟EN位會啟用此子程序。

    PTOx_MAN:手動模式子程序,將PTO輸出置于手動模式。允許電動機啟動、停止和按不同的速度運行。當PTOx_MAN子程序已啟用時,任何其他PTO子程序都無法執(zhí)行。

    利用指令向?qū)Ь帉懗绦?,程序簡潔、容易編寫,特別是控制步進電動機加速啟動或減速停止,顯得非常方便,且能很好地避開步進電動機失步。

    (2)使用定位模塊進行控制步進電動機

    相對于集成在PLC的高速輸出點,定位模塊EM253的功能強大,定位精度高,使用更加方便,且能彌補集成高速輸出點的以下不足:

    ①PLC要用其高速輸出點控制步進電動機,要具備兩個條件,一是PLC必須要有高速輸出點,二是輸出點必須晶體管輸出。例如繼電器輸出的PLC即使有高速輸出點也不能控制步進電動機。

    ②PLC集成的高速輸出點的頻率不夠高,以CPU226為例,其最高頻率只有20kHz,使用范圍有限,而定位模塊EM223的最高頻率能達到200kHz。

    ③從示波器觀測波形可以看出,定位模塊高速脈沖的波形品質(zhì)明顯優(yōu)于PLC內(nèi)部集成的高速輸出點,因此對于要求較高的控制系統(tǒng)必須使用定位模塊。

    綜合考慮以上兩種方法的優(yōu)缺點,本例中,兩個小車的行進距離較長,同時需要比較精確的定位,而刀頭的運動距離短,在實現(xiàn)功能的同時節(jié)省成本,我們采用S7-200PLC自帶的兩個高速脈沖輸出點方式,通過驅(qū)動器控制步進電動機實現(xiàn)兩個行走小車的動作,高速脈沖輸出方式可以輕松實現(xiàn)一些簡單的位置與速度控制,具有硬件要求簡單、可取代EM253并節(jié)省系統(tǒng)硬件配置等功能,此方式PLC可生成一個50%占空比脈沖串,用于步進電動機速度和位置的控制。利用定時器編寫程序輸出脈沖通過驅(qū)動器控制步進電動機實現(xiàn)兩個刀頭的動作,實現(xiàn)工藝要求。

    3.程序說明

    系統(tǒng)分為手動和自動兩部分。手動部分通過人工控制兩個小車和刀頭的移動,自動部分通過光電傳感器和壓力傳感器檢測小車和刀頭的位置,改變脈沖輸出頻率控制小車和刀頭的行進速度。

    (1)硬件結(jié)構(gòu)

    本例中采用常州110BYG550D型和110BYG550E步進電動機各兩個,分別用于控制兩個行走小車和兩個刀頭,控制過程中,將步進電動機驅(qū)動器的工作模式設(shè)定在脈沖+方向下;一個西門子S7-200PLC,PLC自帶兩個高速脈沖輸出點,Q0.0和Q0.1發(fā)送脈沖信號,控制電機的轉(zhuǎn)速和目標位置。Q0.2和Q0.6發(fā)送方向信號,控制電機的運動方向。Q0.5和Q1.3為手動脈沖輸出點。部分符號地址如圖1所示:

    步進電動機在鋼管防腐留端處理中的應(yīng)用

    圖1

    (2)軟件設(shè)計

    工藝要求平臺上的鋼管滾動到限定位置停止后,定位油缸回落,鋼管旋轉(zhuǎn)裝置油缸升起,將鋼管升起離開平臺;小車步進電動機快速進給,當小車上安裝的鋼管位置接近開關(guān)檢測到鋼管后一定時間(限位裝置即將與鋼管端口接觸)時,步進電動機慢速行進,直至壓力傳感器滿足設(shè)定壓力值后停止轉(zhuǎn)動。

    當小車停止運動后,鋼管開始旋轉(zhuǎn),氣缸電磁閥導(dǎo)通,刀具與鋼管表面接觸,此時小車步進電動機開始運轉(zhuǎn),留端處理加工開始,直至到旋鈕設(shè)定位置并配備極限限位傳感器防止刀具脫位。氣缸電磁閥關(guān)閉,汽缸回收,刀具離開鋼管表面,操作人員檢查端口處理情況,如果合格則整體回退,如果不合格,則手工進行控制車削。

    在操作過程中為防止轉(zhuǎn)管時由于鋼管徑向運動產(chǎn)生切削誤差,設(shè)置壓力傳感器實時檢測扭矩刀架運動小車根據(jù)扭力進行隨動。

    操作臺上設(shè)置一個三向開關(guān)控制刀頭的升降速,每扳動一次,控制刀頭的脈沖輸出頻率變化2ms。

    S7-200PLC自帶輸出脈沖控制塊的初始化程序為:

    LD SM0.0

    = L60.0

    LD M24.0

    = L63.7

    LD M24.1

    = L63.6

    LD L60.0

    CALL PTO0_CTRL:SBR15, L63.7, L63.6, M25.0, MB23, VD1300

    LDN 小車1自動手動:I0.7

    LDN 小車1管接近信號:I0.1

    O 小車1后退按鈕:I0.4

    ALD

    LDN 小車1自動啟動指示燈:Q2.2

    A 小車1自動手動:I0.7

    LD 小車1自動啟動指示燈:Q2.2

    A M11.5

    OLD

    OLD

    = L60.0

    // 脈沖控制塊使能條件

    LDN 小車1自動手動:I0.7

    LD 小車1前進按鈕:I0.3

    A 轉(zhuǎn)管油缸上限位:I1.6

    A 轉(zhuǎn)管油缸上限位右:I4.2

    AN 小車1管接近信號:I0.1

    LDN 小車1定位:I0.0

    A 小車1后退按鈕:I0.4

    OLD

    ALD

    LDN 小車1自動啟動指示燈:Q2.2

    A 小車1自動手動:I0.7

    LD 小車1自動啟動指示燈:Q2.2

    A M11.5

    OLD

    AN 小車1定位:I0.0

    OLD

    = L63.7

    LD L60.0

    //脈沖控制塊開始輸出條件

    CALL PTO0_MAN:SBR17, L63.7, 1500, MB20, VD1250

    //速度、錯誤位等初始化

    利用定時器輸出脈沖(速度可調(diào))的程序為:

    LDN M10.2

    TON T32, #手動脈沖時間:LW0

    //設(shè)定脈沖頻率,單位毫秒

    LDW< T32, 1

    = #脈沖輸出:L2.0

    LD T32

    = M10.2

    //按設(shè)定頻率輸出脈沖

    3.結(jié)論

    本例中第一次將步進電動機應(yīng)用在鋼管防腐的留端處理環(huán)節(jié)中,通過高速脈沖輸出方式對步進電動機進行控制,更加精確的實現(xiàn)了工藝要求。在以后的應(yīng)用中可以加入觸摸屏、工控機等上位設(shè)備,從而實現(xiàn)對步進電動機速度等更加簡單、直接、方便的控制,具體很高的可擴展性。

    本文編自《電氣技術(shù)》,作者為王世靜。