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  • 頭條一起截流閥誤動(dòng)作引起的主變本體輕瓦斯動(dòng)作異常分析
    2021-01-20 作者:段秀凱 王鯤鵬 等  |  來(lái)源:《電氣技術(shù)》  |  點(diǎn)擊率:
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    導(dǎo)語(yǔ)國(guó)網(wǎng)山東省電力公司聊城供電公司的研究人員段秀凱、王鯤鵬、郭曉龍、宋守祥,在2019年第12期《電氣技術(shù)》雜志上撰文,對(duì)主變本體輕瓦斯動(dòng)作之后的檢查分析過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)地闡述,最終確定此起事故是由充氮滅火裝置截流閥誤動(dòng)作引起的。隨后對(duì)誤動(dòng)作原因進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的解決辦法和一些建議,以期為充氮滅火裝置在電力系統(tǒng)中安全、穩(wěn)定運(yùn)行提供依據(jù)。

    充氮滅火裝置是用于大型油浸式變壓器的一種消防裝置。當(dāng)變壓器發(fā)生火災(zāi)時(shí),能夠立即起動(dòng),阻止火災(zāi)擴(kuò)大及蔓延。充氮滅火裝置中的截流閥被安裝在變壓器儲(chǔ)油柜連管中,當(dāng)變壓器內(nèi)部出現(xiàn)故障導(dǎo)致變壓器油外泄時(shí),截流閥會(huì)自動(dòng)關(guān)閉閥板,切斷儲(chǔ)油柜與變壓器之間的油路,防止儲(chǔ)油柜泄油助燃。

    本文針對(duì)一起由截流閥誤動(dòng)作引起主變輕瓦斯動(dòng)作異常的案例進(jìn)行分析,并提出了運(yùn)行過(guò)程中的一些建議和解決辦法,防止此類(lèi)事故再次發(fā)生。

    1 事故前運(yùn)行方式

    某220kV變電站#1主變、#2主變并列運(yùn)行,#1主變220kV側(cè)中性點(diǎn)、110kV側(cè)中性點(diǎn)直接接地運(yùn)行;#2主變220kV側(cè)中性點(diǎn)經(jīng)間隙接地、110kV側(cè)中性點(diǎn)直接接地運(yùn)行。#1主變充氮滅火裝置被停用,#2主變充氮滅火裝置也被停用。

    2 事故過(guò)程

    2018年3月15日,運(yùn)行人員告知某站#1主變輕瓦斯報(bào)警,且無(wú)法復(fù)歸,由于瓦斯繼電器安裝位置較高,所以現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法準(zhǔn)確判斷內(nèi)部是否有氣體。隨后,檢修人員趕到現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)控裝置后發(fā)現(xiàn)輕瓦斯報(bào)警燈亮。瓦斯繼電器為雙浮球結(jié)構(gòu),從上部觀察窗內(nèi)部看不到油位,而下部觀察窗為滿油位,故判斷現(xiàn)場(chǎng)瓦斯信號(hào)為正確信號(hào)。

    檢修人員對(duì)該主變?nèi)鈽印⒂蜆舆M(jìn)行分析,但是在取油樣過(guò)程中,變壓器無(wú)法放出,反而吸入空氣。檢修人員立即關(guān)閉閥門(mén),判斷內(nèi)部為負(fù)壓狀態(tài)。瓦斯繼電器和截流閥情況如圖1所示。

    由于該主變于2017年10月返廠大修,2018年2月2日安裝完畢送電;2018年3月8日中壓側(cè)零序套管滲漏油停電處理。檢修人員初步懷疑檢修過(guò)程中是否有閥門(mén)尚未打開(kāi),為排除該可能性,利用望遠(yuǎn)鏡及視屏對(duì)視功能檢查所有閥門(mén),發(fā)現(xiàn)其均處于開(kāi)起狀態(tài)。

    一起截流閥誤動(dòng)作引起的主變本體輕瓦斯動(dòng)作異常分析

    圖1 瓦斯繼電器和截流閥情況

    2018年3月16日,變壓器設(shè)備廠家人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),并會(huì)同檢修人員共同勘察現(xiàn)場(chǎng),初步懷疑問(wèn)題有3處:①油枕內(nèi)部導(dǎo)軌卡死,導(dǎo)致油枕無(wú)法正常呼吸;②截流閥誤動(dòng)作,導(dǎo)致截流閥關(guān)閉,使主變本體與油箱隔離;③油位表故障,虛假油位,實(shí)際油位偏低,導(dǎo)致波紋管無(wú)法繼續(xù)收縮,從而形成負(fù)壓。

    但無(wú)論哪種故障均需要停電處理。油位計(jì)和油枕情況如圖2所示。

    一起截流閥誤動(dòng)作引起的主變本體輕瓦斯動(dòng)作異常分析

    圖2 油位計(jì)和油枕情況

    當(dāng)日下午停電后,檢修人員登上變壓器檢查判斷故障為第②種情況,即截流閥誤動(dòng)作,截流閥位置在“運(yùn)行”位置(截流閥有3種位置:“運(yùn)行”、“停止”和“開(kāi)起”),但截流閥關(guān)閉。

    檢修人員在通過(guò)開(kāi)閉截流閥開(kāi)關(guān)進(jìn)行試操作后發(fā)現(xiàn)擋板動(dòng)作力度非常小,懷疑其內(nèi)部彈簧調(diào)節(jié)不合適,立即要求該設(shè)備提供商更換新截流閥,當(dāng)日20時(shí)新截流閥被送至現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行更換并檢查所有連接,保證均密封良好。

    當(dāng)日抽取變壓器油樣,其色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

    一起截流閥誤動(dòng)作引起的主變本體輕瓦斯動(dòng)作異常分析

    表1 變壓器油色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù) (單位:μL/L)

    根據(jù)相關(guān)規(guī)程,220kV電壓等級(jí)變壓器,其絕緣油中乙炔(C2H2)、氫氣(H2)、總烴注意值分別為:乙炔≤5μL/L,氫氣≤150μL/L,總烴≤150μL/L。由表1可知,該變壓器油中乙炔、氫氣、總烴的含量均正常,排除了由變壓器內(nèi)部故障引起的瓦斯動(dòng)作。于2018年3月16日21:40送電,送電后所有信號(hào)均正常。

    3 故障原因分析

    3.1 截流閥動(dòng)作原理

    #1主變截流閥型號(hào)為GBF2-80,被安裝在變壓器儲(chǔ)油柜連管中,當(dāng)變壓器內(nèi)部故障導(dǎo)致變壓器油外泄時(shí),截流閥會(huì)自動(dòng)關(guān)閉閥板,切斷儲(chǔ)油柜與變壓器之間的油路,防止儲(chǔ)油柜泄油助燃。

    截流閥的使用注意事項(xiàng):

    • ①截流閥只有在排油注氮滅火裝置起動(dòng)和變壓器損壞泄油時(shí)才允許被關(guān)閉,在運(yùn)行狀態(tài)和非運(yùn)行狀態(tài)其閥板必須均處于開(kāi)起位置;
    • ②截流閥正確的運(yùn)行狀態(tài)應(yīng)是,閥板在開(kāi)起位置,手柄在運(yùn)行位置;
    • ③截流閥有下列情況之一時(shí)不允許變壓器投入運(yùn)行:a.閥板在開(kāi)起位置,手柄在開(kāi)起位置;b.手柄在運(yùn)行位置,閥板在關(guān)閉位置;c.手柄在關(guān)閉位置,閥柄也在關(guān)閉位置;d.信號(hào)未接通,無(wú)法顯示截流閥狀態(tài)。

    操作順序(投運(yùn)步驟):①先把手柄打到“開(kāi)起”位置;②再把手柄打到“運(yùn)行”位置;③觀察閥板已處于開(kāi)起位置,再擰緊固定螺釘。

    3.2 輕瓦斯動(dòng)作原因分析

    初步分析導(dǎo)致截流閥動(dòng)作的主要原因有兩個(gè):

    • ①天氣驟降導(dǎo)致變壓器內(nèi)部油冷卻,油枕內(nèi)部大量油補(bǔ)入變壓器本體,是導(dǎo)致截流閥動(dòng)作的誘因;
    • ②截流閥整定值不正確或者截流閥內(nèi)部復(fù)位彈簧存在缺陷,導(dǎo)致在較小油流下動(dòng)作關(guān)閉。

    檢修人員將拆下來(lái)的截流閥與新截流閥動(dòng)作力量進(jìn)行了對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)原截流閥開(kāi)起力度較小,從而驗(yàn)證了以上分析是正確的。

    結(jié)合之前2018年3月8日該主變被停電排除過(guò)套管滲漏油故障,處理完成后主變本體有可能還存在殘留氣體,導(dǎo)致后期運(yùn)行過(guò)程中氣體隨著油流涌動(dòng),最終積存于瓦斯繼電器中,造成輕瓦斯信號(hào)報(bào)警。

    結(jié)論

    此起事故的主要原因是充氮滅火裝置退運(yùn)不徹底,目前充氮滅火裝置本身已經(jīng)退出運(yùn)行,但是截流閥仍在運(yùn)行狀態(tài),且異常信號(hào)無(wú)法上報(bào)。在對(duì)主變解體檢修后未進(jìn)行徹底放氣,使變壓器本體仍有氣體殘留。通過(guò)本次異常處理,建議如下:

    • 1)在對(duì)變壓器解體檢修后,應(yīng)進(jìn)行全面徹底放氣,防止運(yùn)行過(guò)程中殘留氣體隨著油流積攢到瓦斯繼電器內(nèi)造成瓦斯動(dòng)作。
    • 2)在充氮滅火裝置退運(yùn)后,截流閥也應(yīng)退出運(yùn)行,打到常開(kāi)位置,全面隔離,完整退運(yùn),以防止運(yùn)行過(guò)程中截流閥誤動(dòng)作,截?cái)嘤驼砼c主變本體油路,使主變無(wú)法正?!昂粑?。
    • 3)對(duì)截流閥位置進(jìn)行監(jiān)視,防止其投運(yùn)過(guò)程中誤動(dòng)作。
    • 4)全面排查全設(shè)備保護(hù)元器件的受控狀態(tài),排查是否存在未受監(jiān)控的元器件,并進(jìn)行針對(duì)性整改。